Repotenciación de una máquina extrusora de plástico mediante la implementación de un sistema automatizado de carga de material para la reducción de tiempos de fabricación

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Título : Repotenciación de una máquina extrusora de plástico mediante la implementación de un sistema automatizado de carga de material para la reducción de tiempos de fabricación
Autor : De La Puente Castro, Carlos Israel
Pico Espín, Angel Francisco
Director de Tesis: Cortez Saravia, David Mateo
Resumen traducido: The main goal of this work is the repowering of a plastic extruder machine through the implementation of an automated system that integrates a blower, a hopper and a timer. The objective of this system is to feed in a continuous and controlled way the raw material load, which consists of virgin polyethylene combined with masterbatch, used to color plastics. During the first test runs of the repowered machine, the thermocouples were turned on for approximately 20 minutes until a temperature of 250 °C was reached. Subsequently, the hopper was filled with the raw material and, using the timer, the blower was activated for 10 seconds. Then, the material was extruded for about 20 seconds, the time it takes for the material to come out of the nozzle (mold). The project arose in response to the need to significantly reduce extrusion times, which will increase the efficiency and productivity of the process. The results obtained by means of this technological improvement were evidenced by the operating tests carried out on both the manual machine and the repowered machine, reducing extrusion times by 20.73\% in the first average of both machines, 15.5\% in the second average and 17.85\% in the third average, which indicates an increase in the productivity of the repowered machine and an improvement in the consistency of the quality.
Resumen : El presente trabajo tiene como objetivo principal la repotenciación de una máquina extrusora de plástico mediante la implementación de un sistema automatizado que integra un blower, una tolva y un temporizador. Este sistema tiene como objetivo alimentar de manera continua y controlada la carga de materia prima, que consiste en polietileno virgen combinado con masterbatch, utilizado para colorear plásticos. Durante las primeras pruebas de funcionamiento de la máquina repotenciada, se encendieron las termocuplas durante aproximadamente 20 minutos hasta alcanzar una temperatura de 250 °C. Posteriormente, se llenó la tolva con la materia prima y, mediante el temporizador, se activó el blower durante 10 segundos. Luego, se procedió a extruir el material durante cerca de 20 segundos, tiempo que dura el proceso para que el material salga por la boquilla (molde). El proyecto surge como respuesta a la necesidad de reducir significativamente los tiempos de extrusión, lo que permitirá aumentar la eficiencia y productividad del proceso. Los resultados obtenidos mediante esta mejora tecnológica evidenciaron las pruebas de funcionamiento realizadas tanto en la máquina manual como en la máquina repotenciada, reduciendo los tiempos de extrusión en un 20,73\% en el primer promedio de ambas máquinas, un 15,5\% en el segundo promedio y un 17,85\% en el tercer promedio, lo que indica un incremento en la productividad de la máquina repotenciada y una mejora en la consistencia de la calidad del producto.
Palabras clave : MÁQUINA EXTRUSORA
BLOWER
TOLVA
REPOTENCIACIÓN DE EXTRUSORA
PLÁSTICO
Fecha de publicación : 2025
URI : http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30402
Idioma: spa
Pertenece a las colecciones: Grado

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